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挤灰(固井)作业

  欢喜岭油田杜813区块,馆陶油层的边部底水发育,底水上窜致使该块东部的油井第一轮注便高含水,严重印象了油井的正常生产。针对上述问题,我们利用超细井水泥堵剂,同时设计了配套的实施工艺。利用该技术现场施工12口油井,措施成功率100%。油井平均含水由措施前的86%下降到措施后的45%,累计增产原油10023t。取得了良好的经济效益和社会效益

   胜利油田L58-14井位于L58-1块,2006年10月投产沙二下,至施工前共射开1649.0m~1727.0m共28.4m/12层,跨78m地层。该井投产初期日油稳于15t左右,含水50%左右。生产至99年底,含水逐渐上升,至2007年初已升至93.4.日油仅3.9t。该井于2008年进行了两次化学堵水,封隔器卡封等措施依然无效。经过分析研究,该井层矛盾突出,仍具有低含水潜力层,固井质量差、套管外窜槽可能性很大。决定试验超细油井水泥挤封所有射孔井段,重新钻塞补塞10、11、12、12、16、20、21七个潜力层。2008年11月,试挤压力13兆帕,将光油管提至1730m处,循环替入1.66g/cm3 灰浆3.6m3 ,顶替至1430m,起管至1330m,正挤清水1方,压力至18兆帕,反挤量300升,反挤压力26Mpa,关井带压候凝。钻塞后试压15Mpa,15分钟不降。11月13日按原定方案在1649.2~1698.4m,13.2m/7层用89枪、102弹、16孔/米射孔,取得成功。初期日油10t,含水25%左右,含水虾酱67%个百分点。到2008年该井日均油8.7t,含水22.2%,累增油1027t,稳产生189天。创经济效益31.3万元,投入产出比1:3:9.

   曙光油田杜80-16-68井高含水87%,经测CBL为管外窜槽所致,决定对932.6-936.7m射井段进行挤超细水泥封堵。

  2008年10月4日上作业,填砂砂面至938m,油管加笔尖下至932m试挤。泵车排量700L/min挤水10方,泵压0Mpa。10月6日公司进行堵水作业,先挤入隔水膨胀颗粒堵剂20方,泵压至8Mpa,后挤入超细水泥浆1.75g/cm3 20方,泵压至12Mpa,顶替清水2.6方泵压至18Mpa,上提管柱至900m反循环洗井一周半,上提管柱至700m,套管蹩压5Mpa,关井候凝24小时。钻塞后对封堵井段试压15Mpa,30min压降<0.5Mpa。注汽作业后生产245天,明显降低含水提高原油产量,累计生产原油4120吨。

  1、原井基础数据

  人工井底:1733米,水泥返深:825.0,

  表套:Φ339.7*Φ320.40*53.77米

  技套:Φ244.5*Φ224.44*852.66米

  油套:Φ139.7*Φ125.74*1755.32米

  2、漏失井段

  700米~843米。

  3、试试挤情况

  10分钟挤清水10方压力2兆帕,不升不降

  4、施工目的

  向油层套管与技术套管环空间挤注水泥,加固油层套管补漏。

  5、施工过程

  A、用污水灌满井筒,关闭井口。

  B、在油层套管与技术套管间安装挤注阀门(见施工图)。

  C、试挤清水5方后,自挤注阀门向油层套管与技术套管间挤注超细水泥浆,密度1.86-1.90g/cm3 ,共挤入22方,压力8兆帕,排量1.2方/分钟,关井。

  D、候凝48小时。

  6、补漏效果

  井筒试压12兆帕稳压30分钟,压力不降,补漏成功。

  7、挤水泥补漏示意图(见右图)。

 
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